第三届研讨会获奖论文
时间:2007-10-27 浏览:
中国第一重型机械集团公司维修分公司 (副总工程师) 王英达
中国第一重型机械集团公司于2006年自行研制成功了万吨水压机。这一重大装备的投产,标志着我国核电、水电、火电、石化、煤化、船舶、军工等大型锻件达到新的水平,进入了世界领先行列。
2007年9月初,这台水压机的活动横梁在下移时,发现右侧主缸有滞后现象,而且有越发严重的趋势,9月23日这台万吨钢铁巨人被迫停机检修。经拆卸检查发现,主缸顶部充液阀的主阀杆提升柱塞表面涂层严重剥离损坏。
这台万吨水压机配置的充液阀是从国外某著名厂家进口的,其主阀杆提升柱塞外圆为¢260毫米、长度为800毫米,在滑动表面上采用特种工艺和专利技术制作了一层厚度仅0.15毫米的涂层。
万吨水压机被迫停产,情势严重。经紧急磋商,提出了几种修理方案:
1、向国外购买这个充液阀。经询价要数百万元,且交货期要半年时间。
2、向国外购买柱塞备件。价格昂贵要150余万元,且交货期最早也要三个月。
3、自制柱塞。但材质不清,特别是表面0.15毫米的涂层不知何种材料,更不知其制作工艺方法,有很大难度,且周期最快也要两周左右。
4、自行修复柱塞。想方设法修复柱塞表面破损的涂层,快速恢复万吨水压机生产。
我们决定采用第四种修复方案,经集团公司主管领导批准,并立即实施。
一、充液阀阀杆提升柱塞功能和性能分析
控制油通过换向阀使柱塞上下移动,柱塞带动主阀杆随之提升和下降,实现了充液阀阀口的开启和闭合。也由此使活动横梁在空行程下降时,有大量高位低压水通过开启的阀口充入主缸;而在工作行程压下时,充液阀阀口闭合,少量高压水进入主缸,水压机活动横梁则带动上砧座高压压下,对大型工件实现自由锻造。
由于水压机工作性质及充液阀工作特点决定,该损坏的柱塞表面应有以下特性:
1、必须耐磨。因为水压机活动横梁压下和提升动作频繁,该柱塞也就随之频繁上下移动,而上下移动使其外圆表面势必与高压密封圈组产生剧烈摩擦,如果表面不耐磨,势必造成急骤破坏。
2、摩擦系数必须要小,表面光洁度要高。因为该阀的主阀杆和柱塞外圆表面都装有承受高压的密封圈,如果摩擦阻力过大,势必造成柱塞移动困难。
经过以上综合分析,进口原件外圆表面剥离的0.15毫米涂层应该是一种特殊的耐磨材料。经仪器检测也证实了它是一种非金属复合材料,但究竟是什么材料,由于没有任何资料信息,无从考证。
但根据充液阀主阀杆提升柱塞的工作原理和特性,特别是万吨水压机恢复生产的急迫性,过份地追究进口原件采用何种涂料与何种工艺技术,已显得苍白无力。我们决定用国产的耐磨涂料和自己拥有的粘接技术进行快速修复。
二、耐磨涂料的选择
可供选择的国内耐磨涂料有北京奥宇可鑫公司的自润滑减摩涂料AK02-3、AK02-1;北京天山公司的TS316、TS215;湖北回天公司的 HT316、HT255;北京第一机床厂的BNT-1、BNT-2等等,我们首选了奥宇可鑫的自润滑耐磨涂料AK02-3。
该耐磨涂料主要性能如下: 抗压强度 83 Mpa
拉伸强度 54 Mpa
剪切强度 24 Mpa
硬 度 84 D
三、修复工艺过程:
表面处理:
我们分析了原装件表面涂层剥离的主要原因是表面处理不好。因此我们将其表面用尖刀车成沟纹状,如附图所示。车深0.3~0.5毫米左右。从而也就将原件0.15毫米的涂层增厚三倍左右。
在车床上车沟纹槽时,不用任何冷却液,不准手摸或污染其表面。同时用负前角尖刀车削,使沟纹毛糙,以便下一步直接粘涂。
配 料:
根据AK02-3产品说明书主料和辅料混合配比的要求,按6:1比例配料。配料是在配料板上进行,首先将称定的主料和辅料放在配料板上,然后用腻刀反复在横、纵方向翻动拉扯,令其混合均匀,并释放混合反应时溢出的气泡。配料在尽短的时间内完成,保证下一步涂敷有充足的时间。
涂 敷:
首先用腻刀沿粘接表面纵向薄薄刮布一层,腻刀要用力,不要裹进空气;涂层要均匀,不要漏涂。然后令机床以最低速度带动工件旋转,用腻刀将涂料沿工件外径圆周方向涂敷。涂敷的厚度应以高出公称尺寸1~2毫米为好。方法是在刀架上夹持一刮板,开动机床刀架纵向移动,将涂料呈圆周方向沿轴向均匀地刮布在工件外圆需要粘接的表面上。
固 化:
为了提高涂层的机械性能,增加其强度,在涂敷一小时后用碘钨灯加热。碘钨灯设置在合适位置上,然后令机床卡盘带动工件低速旋转,使工件表面涂料均匀受热,温度约50℃左右。
加 工:
涂料完全固化后,开始机加工。机加工仍在涂敷时的机床上进行,选择的这台机床加工精度是完全可以满足工艺要求的。首先对工件沿基准外圆重新精确的找正,精度控制在0.01毫米左右,然后进行粗车、精车、精磨、精抛。
粗车选用进口合金刀头,中速车削;精车选用进口陶瓷刀头,低速车削;精磨选用砂带机进行;精抛选用高细度金相砂纸进行。
修复后的柱塞表面光洁度达到0.2微米、圆度0.01毫米、圆柱度0.015毫米、同心度0.015毫米、尺寸公差0.03毫米,达到并超过了进口件水平。
结 论
这台万吨水压机进口充液阀主阀杆提升柱塞修复后,立即返装并一次试压成功。经连续无故障性试验,证明该件修后完全恢复了原有性能,由于采用了特种修复工艺手段,在很大程度上提高了原件的工作可靠性。
我们仅用36个小时,就成功地修复了万吨水压机充液阀,使钢铁巨人又飒爽英姿投入生产。如果等待进口该备件要三、四个月的时间,而且要花费150余万元的高额进口备件费用。更重要的是避免了这台万吨水压机长时间停产的巨大经济损失。
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