KT71000 型压机修复成功
时间:2017-6-24 浏览:
中国四大森工集团之一,一大型国有森工集团企业的KT71000 型压机在生产过程中,局部突然受高压造成压机框架、热板、工作缸等在突发异力作用下,失去原有平衡,热板中间向工作面微弯曲,导致生产无法正常运行。
时间就是效益,必须尽快修复。如果重新调整框架,采用更新衬垫,在高压情况下,经过反复加压,才能逐渐恢复过来,采用这种方法需要把整套设备进行拆卸,经过反复加压,耗时耗资。于是该森工企业的生产负责人决定联系奥宇可鑫公司,希望通过特种修复技术,在不进行拆卸的情况下,尽快予以修复。
奥宇可鑫修复技术人员立即赶往修复现场。经过技术勘查:该损伤部位在压机北侧,上下热板各一处,其中上热板出现φ 40mm 相似圆形凹坑,弦最深点 0.8mm,随带周边 60mm,下热板对应出现φ 38mm 相似圆形凹坑,弦最深点 0.6mm,随带周边51mm,压机最大行程 260mm 。经研究确定采用奥宇可鑫复合修复工艺修复。
KT71000 型压机开档 260mm ,并需要在下部加隔热垫,因此实施操作的技术人员体重限制在55kg ,现场操作环境是在60-80°进行,这给修复工作带来了很大的难度。
为了厂家能够尽快投入生产,把经济损失降到最低。奥宇可鑫技术人员,克服困难,争分夺秒,仅用8天时间,该压机设备修复完成。经过检测试验,达到了正常使用标准。此次修复成功,该森工企业又恢复了正常生产。
KT71000 型压机主机设备价值 400 万元人民币,并前后都有辅机设备相连。如果按照常规方法需要将热板拆下,送往德国 KT71000 压机设备厂家进行修复或重新购买新品,这样最少需要二至三个月时间,不计时间、拆装、运输等费用大约需要 80-100 万元,经过奥宇可鑫特种复合技术进行修复后,节省时间,节省大量资金。
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